湘渝盐化丨制盐工段成功破解供联碱盐大块盐困扰

针对9#离心机进料管和下料筒粘盐结块问题,团队经深入钻研发现,进料处与下料筒的夹角设计是粘盐关键。为此,团队创新采用“压缩空气吹扫 + 定时打击”组合方案:在进料管通入压缩空气减少盐料粘附,为下料筒安装定时空气打击器防止堆积,从源头大幅降低块盐产生量。
设计块盐拦截装置有效拦截块盐

考虑到源头控制无法完全杜绝块盐,谭安平提出增设皮带拦截装置。团队最初在5#皮带设置装置,因操作不便、安全风险高,经多次优化调整,最终选定4#皮带作为拦截点,将块盐装入吨袋与废盐一同送矿山回收。期间,团队克服多项安全难题,通过反复改进实现块盐有效拦截。
设计块盐破碎装置 有效回收块盐且降低劳动强度

运行中发现,每日拦截块盐达一吨以上,外运回收既增加劳动强度又造成盐量损失。为实现资源回收与降本增效,谭安平联合电控部研讨试验,设计出以压缩空气为动力的块盐破碎装置。该装置可现场将回收块盐压碎,破碎后的小块盐直接进入3#皮带供联碱使用,既回收了盐资源,又降低了劳动强度、提升了生产效率。
此次问题的成功解决,彰显了制盐工段主动作为、勇于创新的责任担当。通过技术改进,工段有效破解生产瓶颈,提升了生产效率与质量。未来,制盐工段将继续发扬攻坚克难、创新实干的作风,持续探索新技术新方法,为公司持续健康发展注入强劲动力。

