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湘渝盐化丨制盐工段成功破解供联碱盐大块盐困扰

时间:2025-11-14 点击:26 【字体:
       问题背景与原因分析
       9月下旬,制盐工段供联碱盐中连续出现大块状湿盐,这些大块盐极易堵塞结晶器筛网,导致联碱生产短时间波动,严重影响制盐工段正常生产秩序。为快速消除隐患,工段第一时间组织骨干力量开展全面排查,锁定问题根源:气温下降、9#离心机下料量增加、一效循环泵提速致粉盐量增多及采卤方式调整等因素叠加,造成湿盐粘度上升,最终凝结形成大块盐。
       多措并举消难题
       在制盐事业部统筹领导下,设备主管谭安平主动牵头,以“减少块盐产生和完善拦截回收”为核心,带领团队推进改进工作。凭借丰富经验与敏锐洞察力,谭安平迅速明确方向,制定多维度实施方案。
       对9#离心机进料管和下料筒进行改进
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       针对9#离心机进料管和下料筒粘盐结块问题,团队经深入钻研发现,进料处与下料筒的夹角设计是粘盐关键。为此,团队创新采用“压缩空气吹扫 + 定时打击”组合方案:在进料管通入压缩空气减少盐料粘附,为下料筒安装定时空气打击器防止堆积,从源头大幅降低块盐产生量。

       设计块盐拦截装置有效拦截块盐

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       考虑到源头控制无法完全杜绝块盐,谭安平提出增设皮带拦截装置。团队最初在5#皮带设置装置,因操作不便、安全风险高,经多次优化调整,最终选定4#皮带作为拦截点,将块盐装入吨袋与废盐一同送矿山回收。期间,团队克服多项安全难题,通过反复改进实现块盐有效拦截。

       设计块盐破碎装置 有效回收块盐且降低劳动强度

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       运行中发现,每日拦截块盐达一吨以上,外运回收既增加劳动强度又造成盐量损失。为实现资源回收与降本增效,谭安平联合电控部研讨试验,设计出以压缩空气为动力的块盐破碎装置。该装置可现场将回收块盐压碎,破碎后的小块盐直接进入3#皮带供联碱使用,既回收了盐资源,又降低了劳动强度、提升了生产效率。

       成果与影响
       整个10月份,谭安平坚守生产一线,全程跟踪优化改进方案。在其带领下,制盐工段全体成员齐心协力,成功破解供联碱盐大块盐难题,为公司“大战四季度”、保障生产稳定作出重要贡献。谭安平锐意进取、敬业奉献的精神,赢得同事广泛赞誉,成为全体职工学习榜样。

       此次问题的成功解决,彰显了制盐工段主动作为、勇于创新的责任担当。通过技术改进,工段有效破解生产瓶颈,提升了生产效率与质量。未来,制盐工段将继续发扬攻坚克难、创新实干的作风,持续探索新技术新方法,为公司持续健康发展注入强劲动力。


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