【湘渝盐化】制盐假洗创效研发技改与应用效果
为推进精益管理,深入开展“降本增效价值创造”专项行动,牢固树立“过紧日子”意识、对标管理意识和价值创造意识,制盐事业部组织技术力量对制盐假洗方式进行研究改进,达到降低制盐综合能耗目的。
原来的假洗方式及对生产的影响
(技改前假洗液位曲线图)
项目研发技改的方案
实际应用效果
在管道预制安装完毕后,10月29日在制盐系统停车检修时,将新的假洗管道并上系统。11月22日,一效电流上升,系统出现架桥现象,制盐利用技改后的假洗管线对一效进行假洗作业,此次进水时间2.8小时,最终一效母液氯化钠浓度为100克/升左右时停止假洗,达到了消除块盐架桥现象。经计算,此次损失产量约为300吨,除罐内固液比适当降低外,对包装和联碱生产未造成影响。根据实际的运行效果,此次技改是取得了成功的:原测算每次节约盐损失500吨,现测算盐损失为700吨左右,实际年创效益为273万元;原假洗一次需6-8小时,现只需3小时即可;同时在未停干燥和未对联碱进行加盐,对生产基本未造成影响。