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【湘渝盐化】制盐假洗创效研发技改与应用效果

时间:2024-12-25 点击:13 【字体:

       为推进精益管理,深入开展“降本增效价值创造”专项行动,牢固树立“过紧日子”意识、对标管理意识和价值创造意识,制盐事业部组织技术力量对制盐假洗方式进行研究改进,达到降低制盐综合能耗目的。

       原来的假洗方式及对生产的影响

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(技改前假洗液位曲线图)

       制盐装置由于蒸发罐罐形设计与逆流工艺选择,制盐硫酸钠、钙、镁等杂质在一、二效高温段富集等原因,一、二效蒸发罐在运行25-30天就出现罐壁结疤和罐内架桥的现象,罐内结疤造成蒸发空间减少,液位波动大,蒸发受限,传热效率降低等现象;中央循环管内块盐架桥会造成循环泵电流升高,易导致循环泵跳闸系统停车。必须进行假洗或停产刷罐才能消除隐患,原方法是将精卤泵的精卤切换成工业水,将液位从25%左右直接提高到80%左右,然后通过母液排放将液位降低,然后继续进工业水,再次提高液位至80%,如此反复6-8次,罐内母液氯化钠降至150g/l以下,液面温度和加热室进口料温一致,假洗才能结束。
       每次假洗需6-8小时左右,影响盐产量1000吨左右。且被迫停止包装食用盐的生产,同时还需人工添加干盐供联碱盐,对联碱生产造成较大影响。

       项目研发技改的方案

       一是利用现有闲置的2号精卤泵,改进假洗的工艺方法,避开现有的精卤进料系统,设计专门的刷罐水进料系统,避免其它各效进料阀及事故阀内漏所造成的白水入罐对产量消耗的影响。据电控部测算,所有进料、淘洗和事故阀关闭的情况下,由于阀门关闭不严造成60方/小时的漏量。
       二是进水方式进行技改,由于有专门的假洗进料管线,技改成连续进工业水的方式,替代现有的间隙式进水方式,以减少假洗时间,减轻产量下降后对联碱生产及食用盐生产的影响。
       三是探究能基本消除罐内结疤和块盐架桥影响合适的罐内母液氯化钠含量,达到既消除了结疤和块盐架桥又延长生产周期的目的。
       根据以往经验,一般25天就需假洗一次,一年有13次假洗,每次减少500吨盐产量,销价300元/吨计算,则年效益为195万元。

       实际应用效果

       在管道预制安装完毕后,10月29日在制盐系统停车检修时,将新的假洗管道并上系统。11月22日,一效电流上升,系统出现架桥现象,制盐利用技改后的假洗管线对一效进行假洗作业,此次进水时间2.8小时,最终一效母液氯化钠浓度为100克/升左右时停止假洗,达到了消除块盐架桥现象。经计算,此次损失产量约为300吨,除罐内固液比适当降低外,对包装和联碱生产未造成影响。根据实际的运行效果,此次技改是取得了成功的:原测算每次节约盐损失500吨,现测算盐损失为700吨左右,实际年创效益为273万元;原假洗一次需6-8小时,现只需3小时即可;同时在未停干燥和未对联碱进行加盐,对生产基本未造成影响。

       在事业部的指导下,通过技术人员的共同努力,我们圆满地完成此项目的研发和应用。这也增加了我们进行技改研发的信心,我们将不断地对标行业先进,不断挖掘装置潜力,为企业节能创效作出贡献。




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